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    锂电池生产过程质量异常——涂布

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    技术达人
    负极涂布中极耳间接性打皱,换卷时较为严重——现场通过调整张力进行解决,但需持续进行调整
    正极涂布生产过程中气泡数量较多,不符合外观放行标准——现场叫停要求给出解决措施,工艺临时改善措施为更换100um新滤网,涂布过程中气泡数量减少,效果改善明显
    正极涂布过程巡检发现气泡超出工艺标准,单面右侧第二条极耳陶瓷混料——气泡临时措施:更换滤网打循环抽真空效果改善不明显。需工艺输出下一步措施。混料措施:多次调试模腔压力效果改善不明显,需持续跟进
    负极涂布试片时尺寸有错位现象;负极涂布生产过程中换卷转塔时中间极耳存在打皱现象——重新标定CCD后尺寸正常;打皱现象厂商调整张力后正常,后续生产时持续跟进打皱情况,若现场持续还有打皱,要求厂商重新标定水平
    负极涂布时出现烘裂,经多次调试后无明显改善,工艺验证不同温度曲线无明显改善,返双极片辊压后有间断白色竖纹,无明显触感——工艺和设备沟通,调整烘箱总风量再调整烘箱温度风频后试涂,夜班开始涂布反馈极片外观正常,外观异常极片已隔离待给出处置措施
    单面涂布开始中间极耳有间歇性打皱,严重处延伸到料区产生打皱——已开不合格品处置单,待辊压后查看极片表面状态决定是否正常流转
    负极涂布表面有白点异常,现场排查发现浆料里面存在白色物质——初步分析可能是SBR分散,接部分浆料至其他车间进行搅拌1h后,涂布后极片表面无白点,现场正常涂布
    涂布前因纠偏异常更换磨损过辊,涂布单面收卷时仍出现极耳打皱严重——涂布过程中持续关注料区及极耳打皱情况,及时调整,打皱严重极片未返双极片已报废
    首检试片发现极片存在掉料现象,粘结性较差——试涂并辊压后给出解决措施
    正极涂布工序生产实验料,辊压涂布试片极片验证掉料,辊压后极片依然存在严重掉料,与涂布后极片对比,掉料无明显区别,测试不同压实极片剥离,剥离强度<3.5N/M——验证涂布烘箱参数后查看效果
    浆料有白色浑浊物,涂布过程中前3700米涂布CCD缺陷识别较多亮斑,过程中存在极耳打皱——正常涂布,厂商通过调整过辊张力减缓打皱
    正极涂布,涂布过程中面密度不稳定,整体面密度呈两边高中间低趋势——浆料搁置时间较长,浆料有粘度升高风险,研发员同意正常涂布
    涂布过程机尾纠偏异常,中间极耳打皱间歇性延伸到料区共计500米——开不合格品处置单,待工艺给出处理措施
    正极涂布后凹坑点密集,2m内数量待辊压后统计——涂布将浆料抽真空打循环2H后涂布,凹坑点数量有所减少,但未能彻底解决,涂布正常生产
    负极涂布单面时出现间断性中间极耳打皱,极耳打皱已导致中间极耳尺寸不足——生产过程中调试过辊水平及调整烘箱温度,调试过程中产生的中间极耳打皱300m单面已隔离未返双
    管线式实验辊压巡检发现有130m白点较多,2m内存在无规律白点50个左右,130m后面抽检2m存在17个白点——开实验不合格品处置单,前130米报废;返双完结余200米单面报废
    起涂单面面密度超上下限260m,调机过程中存在间歇性凹坑,调试后面密度合格,凹坑消失;涂布过程中料区起棱严重——生产调试产生的260m极片做调机料,起棱错位收卷减轻程度
    单面涂布过程中,实验单要求单面密度标准65±3mg/10cm²,双面面密度标准130±3mg/10cm²,多次试片中间区域(第4列)面密度低于下限——中间面密度低下限区域为模头与其他位置磨损程度不一致导致,为将中间(第4列)面密度提升,两侧(第3列和第5列)面密度高于标准上限0.2-1.9mg/10cm²,研发在变更履历中变更单面涂布两侧(第3列和第5列)面密度均不高于上限2mg/10cm²
    负极涂布极耳打皱,箔材尺寸要求441mm,实测442mm——研发沟通保证左极耳和料区尺寸合格,右侧极耳超标准上限0.5mm,已开实验阶段不合格处置单,待研发给出处理措施
    负极涂布批次料面有密集细短划痕,中间料区有明显起棱——错位收卷后仍有起棱,已开实验阶段不合格处置单,待研发给出处理措施
    负极涂布批次左极耳附近料区存在竖纹——生产调试500m后改善不明显,已开实验阶段不合格处置单,待研发给出处理措施
    模头磨损导致中间一条宽约4cm竖印,面密度整体偏低——更改标准为单面65-3/+7mg/10cm2双面130-3/+9.5mg/10cm2,已开实验不合格品处置单,研发员给出处理措施为正常流转
    涂布过程左侧极耳与中部极耳附近存在轻微竖纹——开实验不合格品处置,处理措施为涂布正常流转,观察极片辊压后状态,外观不良极片报废处理
    料区有起棱,实测起棱位置比正常料区厚1-2um。(量产标准:≤2um)——开实验不合格单,研发员给出处理措施正常流转
    负极涂布钠电第三锅涂布划痕出现频繁,更换滤网打循环改善不明显——开不合格品处置单,待给出处置措施
    涂布来料料区存在间歇性竖纹——开实验不合格品处置单,研发员给出处理措施正常流转
    浆料稳定性差,10H粘度由4000CP升至90000CP,导致涂布时500m有连续气泡——将问题反馈至实验员处,待评估浆料的状态是否可持续生产

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