负极辊分由于无纺布物资用完,现场二次使用无纺布进行生产,故需将清洗辊轮的水流加大才能擦干净轧辊,水流过大导致出现印痕一百米左右——现场将生产速度减慢减轻印痕,报无纺布采购计划
低成本实验料辊压厚度不稳定,标准为109±2um, 但第二幅料区第一列辊压厚度一直超上限,测厚仪显示厚度为111.6um左右——辊压压力未更改但极片一侧出现超限异常,分析可能是涂布过程中面密度波动,极片异常<100米,已让现场品质对异常极片处进行标记,模分取样测试面密度
辊压后发现中间极耳处掉铜粉——已开不合格品处置单,待工艺给出处理措施
生产第二卷时计米出现问题,计米器突然跳到9000m——排查为程序故障,工程师重新下载程序调整好后正常生产
无纺布已使用完,现场使用离型剂改善粘辊,但存在轻微点状粘辊异常——现场停机要求生产人员多次擦辊有改善
负极一切后切刀侧极耳有掉铜粉现象——经过调试刀速比和入料出料角度,更换箔材分切,调试至上下卷基本无铜粉,分切边无锯齿,再开始分切极片,连续生产两卷后仍存在掉铜粉情况;负极分切有掉铜粉现象,通过调试刀间隙,更换切刀,在切刀上方增加临时滴酒精装置,目前分切一万米左右极片,分切后目视无掉铜粉现象
切面掉铜粉——更换切刀调整切刀间隙后正常,掉铜粉极片已开不合格品处置单,工艺员给出处理措施单独流转
负极辊分模分工序生产过程巡检发现粉尘均超标,使用手持式粉尘仪在负极辊分模分机粉尘探测仪旁检测,辊分0.5μm粉尘数量超标,模分5.0μm粉尘数量超标,且粉尘在线检测屏幕数值与实际检测不符,按照工艺要求现场清理6s,粉尘测试合格后可生产,根据多次测试情况,辊分模分清理6s后,开机前测试粉尘合格,开机后测试粉尘超标——已停机待通风管道安装后测试合格正常生产
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