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    电池小白

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  • 锂电池生产过程质量异常——辊分

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  • 锂电池生产过程质量异常——注液

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  • 锂电池生产过程质量异常——装配

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    电池小白Lv.1技术达人
    激光焊满焊工序生产ND实验电池,满焊后首检时发现,正极拐角处出现凹坑、大面有划痕触感明——满焊后大面有划痕触感明显,盖板表面有压痕,厂家对上保护盖进行打磨粘贴铁氟龙胶带,盖板表面无压痕,后打磨夹具更换铁氟龙胶带多次调试,改善效果不明显电池大面仍然有划痕,目前已经联系实验员现场确认后划痕电池可正常生产,开过程异常单
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    电池小白Lv.1技术达人
    激光焊巡检发现负极侧同一位置有轻微划痕无触感,实测长度约1mm左右——排查为激光焊B工位铁氟龙胶带磨损严重导致,更换铁氟龙后划痕消除
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    电池小白Lv.1技术达人
    钠电负极预焊后存在边缘料区裂纹,负极终焊后存在边缘掉料——通过调试负极预焊焊斑位置(调试后焊斑尺寸不能满足3*6,实为一道或两道焊斑),负极终焊后边缘掉料仍然存在且负极焊裂一层较多,根据实验员要求边缘掉料电池单独区分流转,在满足负极终焊焊斑尺寸情况下,预焊一道或两道焊斑可以接受
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  • 锂电池生产过程质量异常——卷绕

    巡检发现卷绕电芯极耳错位严重,实测>10mm,标准≤7mm;临时措施:在卷绕工序生产将>10mm极耳错位挑出,在标准范围内的极组正常流转——设定不良比例,不能完全消除巡检发现牵引压轮压伤负极片,负极片存在褶皱掉料不良——通过调试气压大小极片无异常,后正常生产,...
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  • 10-11 09:49 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——涂布

    负极涂布中极耳间接性打皱,换卷时较为严重——现场通过调整张力进行解决,但需持续进行调整正极涂布生产过程中气泡数量较多,不符合外观放行标准——现场叫停要求给出解决措施,工艺临时改善措施为更换100um新滤网,涂布过程中气泡数量减少,效果改善明显正极涂布过程巡检发...
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  • 10-11 09:48 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——制浆

    小罐实验真空度达不到≤-90KPa——变更履历中变更为≤-80KPa负极制浆出料隔膜泵堵料——用小桶接料转至缓冲罐出料...
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  • 10-11 09:47 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——化成

    OCV高内阻——拆解4支为:负极耳焊穿导致转接片脱落1支,正极耳裁切后残留物未清洁完全,厚度过高导致正极耳未焊1支,正极转接片变形导致正极耳虚焊2支OCV3测试后有4支电池壳压NG,未从NG排出,测试结果显示该电池OK——电池已在分选返工档,该问题已向设备反馈...
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  • 10-11 09:47 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——分选

    车间因10-11日停电停气生产暂停,9月12日分选的EA/GZ型号电池常温静置3静置时长超时——开具过程异常联络单...
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  • 10-11 09:46 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——焊pin

    二次氦检后抽检外观120支,发现4电池大面划痕严重,触摸有触感焊pin上料前发现周边焊漏液——激光焊排查生产过程中出现焊不良现象——二注插胶钉后人工使用酒精擦拭注液口,焊pin前人工使用气枪吹扫及酒精擦拭注液口。擦拭后仍有电池出现焊穿、炸点、爆点现象,需加大清...
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  • 10-11 09:45 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——包膜

    外垫片按压效果确认,抽检6箱,平均每箱有2支外垫片及蓝膜起翘(<2㎜),其中有2箱中各有1支外垫片及蓝膜起翘严重(>2㎜)——上垫片起翘问题发货需评审,实际影响甚微,主要评估绝缘和模组加工性膜过程发现设备有重量误判——反馈厂家和生产,调试设备电池在包膜时发现重...
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  • 10-11 09:43 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——模分

    卷绕工序反馈1pcs电芯负极极耳错位超出工艺标准,现场拆解异常电芯测试极耳间距进行排查,测试发现负极极片第五个极耳间距L5测量数值比标准数值大5.0mm,且该处极耳侧负极片有轻微未切断情况——排查原因为设备停机时生产人员按下手动模式导致急停造成该处料区轻微未切...
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  • 10-11 09:42 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——分容

    分容复投第6步出现容量下限保护,容量下限保护参数为50Ah,电池实际容量分布在48.2-49.8Ah——现场电池陆续报警暂停流程,电池手动停止全部排出,待工艺输电池批次电压一致性差,容量断层——容量分层排查原因,开具不合格品处置单...
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  • 10-11 09:41 电脑端
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  • 锂电池生产过程质量异常——烘烤

    烘烤来料抽检外观不良,无规则划痕,有触感——二注治具盒划伤...
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  • 10-11 09:40 电脑端
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  • 电池装箱过程中发现电池底部及大面的蓝膜与托盘接触地方有磨损情况

    电池本身厚度较厚,放注塑托盘容易刮蹭,对蓝膜有破损的电池进行重新撕膜,后续生产电池选择包膜后直接入箱...
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  • 08-06 09:41 电脑端
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  • 化成过程中漏率>3Kpa/Min超范围,标准为<3Kpa/Min,化成库位针床经过几次压合造成负极极柱探针压痕明显

    每盘进库之前人工擦干净注液孔,定期擦拭吸嘴...
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  • 08-06 09:40 电脑端
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  • 烘烤上料前电池正、负极柱四角凹陷,大面凹陷

    四角凹陷为焊接造成,大面凹陷因激光焊工装造成...
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  • 08-06 09:40 电脑端
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  • 铝壳周边出现划伤,手摸有触感

    满焊工装划伤,已重新张贴铁氟龙后,此现象未发现...
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  • 08-06 09:39 电脑端
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  • 卷绕极组经过冷压后塑型不到位

    冷压机构前后限位位置不一致,短路测试位置干涉...
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  • 08-06 09:39 电脑端
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  • 分选工序测试完成电池因气缸导致电池高度不一致,下料异常

    气缸和电池接触和托盘放置情况,气缸顶升高度异常造成...
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  • 08-06 09:36 电脑端
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  • 一注注液后抽检外观发现周边焊漏液

    一般为激光焊焊斑收尾处存在异常...
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  • 08-06 09:35 电脑端
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