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  • 锂电池生产过程质量异常——注液

    一注后注液量不稳定,出现少液现象——由氮气压力、注液泵打液量不稳定导致,少液电池已通过补液工位补至合格后下转
    一注后抽检电池外观发现电池存在周边焊漏液现象——已反馈前工序排查,排查发现由于激光焊工序人为关闭CCD导致,现场采取设置权限,禁止人为操作,对CCD增加报警功能
    二注插胶钉后下料夹爪感应器异常,导致电池打火——厂家调试中感应器,极柱打火电池报废处理
    一注后注液量不稳定,出现少液现象——由间断性生产,管道内电解液产生气泡导致,临时改进措施包含两个方案,方案一:开班前使用10g左右电解液冲洗管道,防止气泡产生;方案二:注液后对少液电池进行补液 少液电池已通过补液工位补至合格后下转
    二次注液生产电池过程中,因设备撞机称重系统异常,导致98支电池出现注液量超标2-40g无法挤出,工艺标准:445±2g——该批电池标记流转,包膜工序再次进行总重判定,重量符合标准电池正常入库异常电池降级处理(目前二次注液后电池最重为2253g,成品电池总重标准为2230±60g,该批异常电池重量符合标准)
    一注短路不良占比6.6%,短路复测合格5支——拆解EA烘烤后短路电池22支,2支复测合格电池未发现异常,5支短路电池未发现击穿点。极耳内折导致正负极接触短路3支,隔膜打皱导致包覆不良短路3支,粉尘击穿导致短路9支
    一注后注液量不稳定,出现少液现象——由间断性生产,管道内电解液产生气泡导致,注液后对少液电池进行补液 少液电池已通过补液工位补至合格后下转

    陕西·西安
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