| 一、生产问题梳理 |
| 1、制浆:和JX同体系,不存在问题,但颗粒较多,生产时需要勤换滤网,会影响生产效率,编制生产计划时需考虑其影响; |
| 2、涂布:与辊压极片起棱问题,影响卷绕的合格率(厂家会在6/8开始生产的PZ上继续调试起棱问题,完成时间为6/11); |
| 3、涂布:面密度浮动较大,需要反复调试(生产时完成); |
| 4、涂布:负极界面存在黑斑,但在可接收范围之内,生产时可稍微关注并反馈研发人员; |
| 5、二切:掉料/掉铝粉没有标准(按量产标准执行); |
| 6、卷绕:只有一套卷针,产量为800支/天,考虑后续A02的订单情况,不建议增加卷针数量; |
| 7、装配:极耳超声焊接时,焊头焊座发热严重,焊头粘极耳,无法实现大规模连续生产(确定物理降温,加装降温工装,6/15前完成); |
| 8、烘烤:时间长,生产需关注短路识别的问题; |
| 二、重点关注 |
| 1、过程短路率识别问题(生产前研发工艺提供检测参数和隔膜增加耐压击穿); |
| 2、做过小锅实验,未做过大锅生产,研发工艺协助解决工艺参数; |
| 三、换型 |
| 1、装配需手动包mylar; |
| 2、卷绕之后都需要换型; |
| 3、注液换型需调试机械手; |
| 4、焊pin换型后需手动上料; |
| 5、换型后,研发人员需提供95组装盖板、卷芯和提交实验,以验证终焊治具; |
| 6、终焊为恒声特焊机,需单独接气管; |
| 7、需留出一天换型时间,并用空铝壳试跑验证; |
| 8、95换回134生产不稳定,需要2个班时间稳定产量。 |
| 四、投料 |
| 1、数量:2正1负,理论产量3000支电池; |
| 2、时间:6月底投料; |
| 3、缺料:差SP 3kg, 在6/25前到货。 |
锂电池生产过程异常-20
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